反渗透技术在出力手段上属于物理法,具有很多优点:一是反渗透操作仅依靠压力作为推动力,相对于其它传统物理处理手段具有最低的能耗;二是反渗透设备在室温环境下即可进行,无需发生相变;三是无需使用化学处理试剂,无化学废液的排放,几乎没有环境污染;四是操作设备所需空间较小,设备占地面积小,操作简单,不需频繁维护。
一、反渗透设备故障
反渗透装置投运后3个月产水量下降到7 ~ 8t/h;经过药剂清洗后,产水量最高提升到12t/h;再运行3 个月后产水量又降到4 ~ 5t/h,进水压力上升到2.3MPa 左右,膜间压力上升到2.15MPa 左右,浓排压力上升到2.1MPa左右,出水电导率上升到35 ~ 40μS/cm。
为了确保出水水质和提高产水量,运行人员不得不每天对反渗透装置进行清洗,但反渗透装置运行4~ 8h 后,产水量就开始下降;同时,由于产水电导率过高,加重了混合离子交换器的负担,造成混合离子交换器仅运行2 天后失效。
混合离子交换器失效后要用盐酸、火碱进行再生,造成盐酸、火碱用量成倍增长,导致化学水处理站运行费用居高不下;更为严重的是,因化学水处理站除盐水不能保证余热锅炉最低安全用水量,造成余热锅炉减负荷,牺牲发电量来维持余热发电系统运行的不利地步。针对上述故障现象,首先从水处理站工艺流程及所配设备进行调查。
二、反渗透设备故障原因分析
通过对此水处理站工艺流程深入调查了解,再结合反渗透膜本身的性质及运行过程中的工艺要求,还有同类废水反渗透处理工艺的配置及运行参数,得出造成此水处理站反渗透装置产水量低的原因,有以下几方面。
1、主要原因
(1)没有水温加热装置,在冬季原水水温低于10℃,水分子活性减弱,黏滞性增大,造成反渗透膜效率降低。
(2)原水水质较好,在化学水处理工艺流程过程中不应加絮凝剂,絮凝剂是大分子有机物,很容易引起膜的污染和堵塞。
(3)保安过滤器过滤精度低。
(4)阻垢剂加药量过少,并且投加比例不合适,导致膜容易结垢堵塞。
2、次要原因
(1)反渗透装置停机后,没有及时用软水清洗。
(2)每天对多介质过滤器和活性碳过滤器进行清洗,破坏了过滤层。
三、反渗透设备故障解决办法
1、用饱和蒸汽加热原水,将原水温度控制在15 ~ 30℃。
2、停止添加絮凝剂,减少絮凝剂对反渗透膜的影响,尤其是大剂量絮凝剂对反渗透膜的影响。
3、增加反渗透专用阻垢剂投加量。
4、根据现场调整浓缩反渗透阻垢剂配比,找到最佳配比方案。
5、更换滤孔为3μm 的保安过滤器芯。
6、反渗透装置运行2h,就要冲洗2min,防止反渗透膜间积垢。
7、多介质过滤器和活性炭过滤器进出水压差达到0.04MPa 时,再进行反冲洗。
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